暮色四合,華燈初上;鋼架林立,綠能傳輸。綠色能源與萬家燈火交織,仿若城市中心里的鋼鐵叢林。
2023年12月24日,一臺發電機組在深圳這片藍天熱土上正式投入運行……
2024年5月20日,中國電力企業聯合會公布2023年度電力行業燃氣發電機組能效水平對標結果,深圳大唐寶昌燃氣發電公司9號機組在全國電力行業燃氣發電機組400-480兆瓦“F”級改進型純凝機組對標中位列第二,榮獲5A級優勝機組。
如何當好標桿企業?這是大唐寶昌人一直在自省的問題
從2009年到2024年,15年每一次變革和進步,都是大唐寶昌人向標桿企業在奮力邁進……
以標促干,從“粗放”思維邁向“精細”路徑
“開展區域內同類型機組對標,分析偏差原因,制定整改措施,才能讓機組經濟穩定運行。”在該公司節能管理高級主管秦小葉眼里,瞄準行業最優值,制定專項措施節能優化是一條創標桿機組行之有效的路徑。
9號機組運行后,該公司迅速成立調研組,通過內外聯動調研,推動機組節能降耗。該公司開展生產調試聯動會、生產經營聯動會,深入分析F級機組達設計值情況,研究發電效益最大化報價,降低機組低負荷能耗,同時組織人員到中山嘉明電廠、大唐佛山公司、大唐肇慶公司、華為公司調研,結合企業自身特點,制定了“廠用電快切、輔機運行優化”等方案,編制機組啟停各系統投停標準,啟停機系統流程圖、操作票等,固化啟停機操作,降低啟停能耗,有效提升機組經濟性運行。
在多次調研之后,該公司開展F級機組現場檢查、生產指標數據分析、座談討論活動,摸清F級機組經濟運行中存在的問題,制定運行優化整改措施,進一步降低F級機組能耗水平,實現機組運行參數“達設計值”,著力解決制約F級機組能效提升的關鍵問題,為打造一流的能耗指標,創建燃機標桿機組奠定了堅實的基礎。
以創提質,從“標準化”生產邁向“創新性”技術
如何讓這張金名片更加閃亮,在“深圳藍”計劃的要求下持續供應綠色能源?
“公司燃機采用干式低氮燃燒技術以及余熱鍋爐通過SCR催化還原技術脫硝裝置,將氮氧化物排放指標降至15毫克/立方米以內,實現超凈排放標準,遠遠優于國家標準,達到世界領先水平!”該公司發電部徐志偉很驕傲地說道。
為了降低氮氧化物排放指標,該公司投入了脫硝裝置,只為在深圳這片藍天白云下,為千家萬戶提供綠色能源。
該公司在加快節能的同時,也進行著技術創新——利用SIS系統進行機組啟停能耗分析,指導運行人員優化機組啟停操作,持續完善F級機組啟停優化;對燃機開展燃燒調整試驗,提高機組經濟性;制定F級機組冷端優化方案,實現循環水泵和冷卻塔風機的經濟調度;加強F級機組啟停能耗分析和一鍵啟動邏輯整理,逐步完成機組啟停程序化管理,實現機組啟停標準化。設置巡檢點位161個,引用機器人進行自動巡檢,故障識別成功率達95%,高于業界普遍水平。實時不間斷監測機組系統、設備參數變化等,通過線性回歸、神經網絡構建智能預警和智能監盤,實現設備的遠程監控和自動調整,提高設備的運行效率和穩定性。
該公司每一次的技術引進、每一次的方案優化,都是為機組安全穩定運行、節能降耗、提供綠色能源搭建厚實的基礎。
以訓促學,從“橫向”發展邁向“縱深”突破
該公司積極組織開展“降氣耗、比指標、達設計值”勞動競賽,發揮獎勵機制作用,通過月度小指標評比,促進運行人員對參數的精細化調整,提高運行人員節能降耗意識,推動機組發電能耗大大降低,純凝工況下供電煤耗較當前全國平均供電煤耗低8.98克/千瓦時,在全國同類型機組中屬于領先水平。能耗方面,該公司一年節約標準煤約11.256萬噸,減排二氧化碳約21萬噸。
在設備管理方面,該公司強化設備隱患排查和治理工作,深化“除隱患、降缺陷、控非停、保安全”專項活動,開展設備缺陷分析和劣化趨勢分析,加強設備的預防性維護,及時發現潛在故障并采取相應措施。該公司針對閥門內漏、設備保溫超溫、計量表計偏差、膠球系統收球率等問題,制定專項措施即查即改,確保設備處于最佳運行狀態。同時,該公司開展檢修人員專業技術培訓,重點加強二十五項反措、檢修規程和技術標準規范的學習,提高發現問題解決問題的能力,切實提升一流設備可靠性。